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西南鋁熔鑄廠開展技改 服務(wù)生產(chǎn)運行

2017-4-6 9:17:18來源:西南鋁作者:
  • 導讀:
  • 1號精密扁錠帶鋸是西南鋁從德國引進,投產(chǎn)多年以來,輥道傳動機構(gòu)故障頻率高,皮帶磨損嚴重,聯(lián)軸節(jié)損壞頻繁。每年購買彈性聯(lián)軸器費用17500元,減速機等購買費用3萬余元。停機直接影響后步工序的鑄錠毛料供應(yīng)。
  • 關(guān)鍵字:
  • 西南鋁 鋁合金

西南鋁熔鑄廠近段時間以來,在持續(xù)抓好設(shè)備運維的同時,加大技改力度,為生產(chǎn)運行提供了強大支撐。  

優(yōu)化設(shè)計關(guān)鍵部件降低運維成本  

1號精密扁錠帶鋸是西南鋁從德國引進,投產(chǎn)多年以來,輥道傳動機構(gòu)故障頻率高,皮帶磨損嚴重,聯(lián)軸節(jié)損壞頻繁。每年購買彈性聯(lián)軸器費用17500元,減速機等購買費用3萬余元。停機直接影響后步工序的鑄錠毛料供應(yīng)。  

輥道傳動機構(gòu)的安裝結(jié)構(gòu)和位置狹窄等因素使得更換皮帶和聯(lián)軸節(jié)時間較長、輥道蝸輪蝸桿減速機座經(jīng)常性甩、擺、松、撓動等問題影響鋸床的正常使用。由于輥道轉(zhuǎn)速相對快時,彈性聯(lián)軸器傳動時因其彈撓性而有一定的撓動,容易引起彈性聯(lián)軸器的損壞,增加維護成本和工作量,又影響設(shè)備正常運行。簡單的恢復處理,至多能維持8個小時。針對這一狀況,熔鑄廠技術(shù)人員對該設(shè)備的傳動結(jié)構(gòu)受力進行分析,先后進行相關(guān)改進措施,分析設(shè)計選擇新型聯(lián)軸器,解決了蝸輪蝸桿減速機的固定問題,減少了因為減速機擺動和軸向竄動引起的一系列故障。通過創(chuàng)新改造,輥道運行平穩(wěn),運行以來停機基本為零。  

局部改造見縫插針提高設(shè)備可靠性  

針對整套機組改造周期長,實施難度大,熔鑄廠設(shè)備技術(shù)人員多次建議將影響生產(chǎn)關(guān)鍵要素的局部進行改造,易于控制關(guān)鍵要素,實施起來也容易控制。20號鑄造機投產(chǎn)以來原鑄造工藝為采用的不是同水平鑄造,其蓋板傾翻設(shè)計轉(zhuǎn)動支點位置和受力狀況完全可以滿足其蓋板傾翻需要。前幾年,工廠為了實現(xiàn)同水平鑄造工藝,將結(jié)晶器蓋板升高,鑄造機水套轉(zhuǎn)軸支座沒有升高,致使蓋板傾翻座受力不好將座子損壞移位,油缸軸頸部位經(jīng)常性泄露。  

依據(jù)現(xiàn)場傾翻機構(gòu)和水管路的布局,就解決該問題的辦法關(guān)鍵是改變鑄造機水套和轉(zhuǎn)軸座子,將傾翻機構(gòu)改造為箱體式結(jié)構(gòu),減少傾翻剪切力破壞油缸基座,同時對水套管路進行改造。通過技術(shù)人員多次建議,經(jīng)過協(xié)調(diào),選擇新型傾翻結(jié)構(gòu)。改造實施來,大大減少因為傾翻問題導致工裝定位精度差,影響鑄錠質(zhì)量。提高生產(chǎn)效率,減輕維護工人勞動強度,減少故障停機,提高設(shè)備的可靠性。  

整機技改持續(xù)推進提高設(shè)備本質(zhì)安全  

22號鑄造機是熔鑄二部生產(chǎn)線的主要生產(chǎn)設(shè)備之一。由于該鑄造機硬件配套及控制系統(tǒng)技術(shù)落后,以前采用人工操作方式生產(chǎn)鑄錠,存在生產(chǎn)效率低、鑄錠質(zhì)量穩(wěn)定性差、操作危險因素多、職工勞動強度大等問題。針對這種情況,熔鑄廠將該機組改造為國產(chǎn)自動化鑄造生產(chǎn)線,新增結(jié)晶器自動液位控制系統(tǒng)、結(jié)晶器潤滑站、自動應(yīng)急水系統(tǒng)等,并將對保溫爐傾翻控制系統(tǒng)、鑄造機冷卻水系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)及PLC控制系統(tǒng)進行改造。  

近日,22號鑄造機改造展開,熔鑄廠特別要求對施工場地進行了規(guī)范,要求有關(guān)單位要為施工創(chuàng)造條件,同時加強對設(shè)備設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生進行打掃清理工作。  

優(yōu)化電控系統(tǒng)狠降停機時間  

近期以來,熔鑄廠設(shè)備人員針對一些故障反復發(fā)生,停機時間長的設(shè)備進行了綜合分析,優(yōu)化改進電控系統(tǒng),大大降低了故障停機時間。  

33號爐機組燃燒系統(tǒng)排煙風機在燒嘴運行期間一直處于運行狀態(tài),在沒有使用變頻器控制的條件下,長時間運行對電機本身使用壽命造成不良影響,同時不利于降低能耗,有必要對其啟停加以改進。針對33號機組排煙風機運行特點和機組生產(chǎn)情況進行分析,在機組進入鑄造階段有約2小時時間不用啟動主燒嘴,鑄造完畢生產(chǎn)流程要進行扒渣,隨后進行加料,這個階段約1.5小時,這樣總共有3.5小時不會啟動主燒嘴,將這段時間停止排煙風機運行。在排煙風機運行控制條件中考慮鑄造開頭時間,共同作為排煙風機停止條件;同時考慮加裝排煙風機啟動保護裝置,可對排煙風機起到保護作用。改進后,延長排煙風機使用壽命,減少風機更換頻率,減少維修時間。  

32-33機組助燃和排煙風機采用星型-三角型啟動方式,其開關(guān)選用可調(diào)啟動時間,可調(diào)瞬時動作電流,以及過電流時間。電機過載保護采用熱繼電器,由于開關(guān)是進口設(shè)備,一直買不到,現(xiàn)兩臺爐子的開關(guān)均已壞,不得不選用國產(chǎn)開關(guān),但國產(chǎn)開關(guān)保護存在些問題,選用變頻器是最理想的方式,但控制柜不具備安裝位置,因此選用施耐德軟啟。該軟啟具有比星型-三角型啟動優(yōu)良的啟動特性,該軟啟具有瞬時過電流保護,電機熱保護等許多保護。采購軟啟和接觸器。將原星型-三角型啟動拆除,重新安裝,配線,優(yōu)化調(diào)整程序,保證原功能。  

32-33機組PDBF是用于鋁合金熔化后對經(jīng)調(diào)整合金成分合格的鋁液進行過濾,保證鋁液質(zhì)量。加熱器采用硅碳棒加熱,用電力調(diào)節(jié)器進行功率調(diào)節(jié),實現(xiàn)鋁液溫度的控制。原控制采用的是固態(tài)繼電器,通過PLC輸出的電壓信號控制其關(guān)斷,從而實現(xiàn)功率的控制。但在使用過程中出現(xiàn)因固態(tài)繼電器損壞后導致高壓交流串入到控制部分,導致PLC的模擬量模塊損壞,導致更換模擬量模塊。另一方面,由于固態(tài)繼電器安裝位置的原因,每次固態(tài)繼電器損壞后必須將模塊拆卸才能更換,導致處理時間增多。為了解決問題,設(shè)備人員決定對PDBF電力調(diào)節(jié)器進行改造。改造主要利用泰矽電力調(diào)節(jié)器損壞后的外殼和散熱器,安裝上固態(tài)繼電器,同時增加一個24V的直流電源,通過一個小型繼電器實現(xiàn)電力調(diào)節(jié)器與PLC模擬量模塊的物理隔離,PLC輸出先控制小型繼電器,然后又用小型繼電器控制固態(tài)繼電器的通斷。這樣就保證了在固態(tài)繼電器損壞后高壓不竄人控制部分,減少了PLC模擬量模塊的損壞頻次,降低了維修成本。同時,將固態(tài)繼電器安裝改為正視安裝,當固態(tài)繼電器發(fā)生損壞后可以直接拆卸進行更換,不必將整個電力調(diào)節(jié)器拆卸處理,減少處理故障的時間。  

針對在線的國產(chǎn)過濾盆在近10年的使用過程中,不斷的使用新的連接裝置和連接方法,但效果都不好。進口的連接裝置使用已不理想,壽命在半年左右,且故障率較高,價格昂貴。選用國產(chǎn)無火花型單相快速連接器,每臺設(shè)備3套連接器,配套相應(yīng)的連接固定裝置。這樣加大電流后,連接器本身壽命加長,選單相連接器,壞一相,只更換一相,且三相在一套連接器里,相間距離很小,散熱不好,極易損壞相間絕緣。減少維修時間,降低備件損耗。  

熔鑄二部1號復合料車是熔鑄廠扁熔車線建設(shè)就安裝的。用來對6臺箱式均熱爐的均熱鑄錠進行裝爐、出爐和轉(zhuǎn)運。原設(shè)計為50噸。隨著產(chǎn)能的不斷增加以及產(chǎn)品合金化程度的提高,以及20多年的使用時間,1號復合料車故障明顯增多,整個控制系統(tǒng)和控制理念已經(jīng)越來越不能滿足現(xiàn)在生產(chǎn)的需要。為了保證生產(chǎn),設(shè)備保障部決定對1號復合料車控制系統(tǒng)進行改造,從而解決上述存在的問題,打開熔鑄廠均熱時物料轉(zhuǎn)運的瓶頸。通過技術(shù)人員對復合料車功能的了解以及與操作者的交流,提出了用西門子S7-200PLC為核心,增加遙控操作以及跨工位運行、快速慢速自動轉(zhuǎn)換、料車送料慢速自動對齊等先進的控制思路。同時選用的元器件采用施耐德等知名品牌,對其改造。從使用單位的使用情況看,整個改造完全滿足改造要求,達到了預(yù)期的效果。初步估算改造后,節(jié)約大量備件費用,減少因復合料車故障造成的均熱爐加料、出料和轉(zhuǎn)運的瓶頸,增加了生產(chǎn)時間,也減輕了熔鑄廠均熱能力不足的壓力,保證后部工序的生產(chǎn)的有序進行,可產(chǎn)生效益近6萬余元。

(關(guān)鍵字:西南鋁 鋁合金)

(責任編輯:00495)
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