根據(jù)生產(chǎn)工作統(tǒng)一部署,葫蘆島有色金屬集團(tuán)有限公司在電解鋅系統(tǒng)生產(chǎn)創(chuàng)歷史最高水平的同時,針對鉛鋅冶煉系統(tǒng)存在的制約生產(chǎn)、影響生產(chǎn)穩(wěn)定,導(dǎo)致消耗上升等問題,于9月份啟動ISP系統(tǒng)檢修工作。
本次檢修總工期38天,制定了60余個大項(xiàng)目、幾百個小項(xiàng)目。對整個系統(tǒng)進(jìn)行徹底清理,對存在問題的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造檢修,打通瓶頸,使燒結(jié)、熔煉、精餾、電鉛等各生產(chǎn)單元之間匹配更加合理,在生產(chǎn)運(yùn)行中環(huán)環(huán)相扣,力爭在投產(chǎn)后生產(chǎn)水平再上新臺階。
為了節(jié)省檢修費(fèi)用,進(jìn)一步鍛煉職工隊(duì)伍,葫蘆島有色鉛鋅冶煉廠自行承接了鼓風(fēng)爐體拆除、前床爐體拆除、冷凝器檢修、熱風(fēng)爐檢修、干吸管道更換、酸管道更換以及燒結(jié)系統(tǒng)、電鉛系統(tǒng)等檢修任務(wù)。本次系統(tǒng)檢修時間緊,項(xiàng)目多,任務(wù)重,葫蘆島有色高度重視,精心組織,周密部署,鉛鋅冶煉廠從班子成員到各車間、作業(yè)區(qū)各負(fù)其責(zé),層層落實(shí),筑爐修建廠、設(shè)備部、供應(yīng)部等相關(guān)單位密切配合,全力確保檢修工作順利開展。
此次檢修,鉛鋅冶煉廠對主體系統(tǒng)鼓風(fēng)爐進(jìn)行了大量的設(shè)備檢修與爐體改造工作。分別對熔煉系統(tǒng)電熱前床鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行更新,爐體整體拆除與砌筑,更新后的前床熔積擴(kuò)大,面積對比先期增大1.75平方米,增強(qiáng)爐渣處理能力,延長渣鉛分離時間,提高粗鉛產(chǎn)量;對鼓風(fēng)爐爐缸鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行更新,整體拆除與砌筑,其中爐缸澆注料全部采用低水泥澆注料,增強(qiáng)爐體使用壽命;對爐身部位的清掃門、磚托和爐頂蓋及爐身內(nèi)砌體進(jìn)行了更換;對冷凝器底部混凝土澆注料進(jìn)行了拆除與更換,對其他部位進(jìn)行了砌筑及修補(bǔ)。與此同時,還對供水管網(wǎng)等配套設(shè)施進(jìn)行修補(bǔ)完善,并回收了200余噸有價物料。
經(jīng)過葫蘆島有色員工連續(xù)奮戰(zhàn),鉛鋅冶煉廠年度系統(tǒng)全部檢修任務(wù)均保質(zhì)保量按期完成,10月9日順利產(chǎn)出第一批粗鉛鋅。投產(chǎn)后,鉛鋅系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)量逐日增加,生產(chǎn)指標(biāo)向好,對比檢修前,粗鋅直產(chǎn)率提高了3.3%,補(bǔ)充鉛單耗降低了54公斤/噸鋅,為葫蘆島有色完成全年生產(chǎn)計劃奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。
(關(guān)鍵字:葫蘆島有)